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中頻爐壽命對陽極組裝生產的影響很大,在保證中頻爐筑爐材料、筑爐方法、烘爐工藝、日常使用及維護滿足需求的同時,需要在日常生產中密切關注磷鐵成分,尤其是硫含量,不但危害大,而且不會在使用中如其他元素一樣因燒損而自然降低,反而隨著回爐鐵的循環使用越來越高,從而影響磷鐵的整體質量。因此,在生產中需要在硫含量較低狀態時,提前通過各種脫硫方法加以控制,延緩硫含量的上升速度,以防磷鐵成分整體過快劣化。
1、影響中頻爐爐襯使用壽命的原因
根據生產實際和經驗,影響爐襯使用壽命的因素可能有筑爐材料、筑爐方法、烘爐工藝和日常使用維護。對各項因素逐項進行分析比對,找出影響爐襯使用壽命的根本原因。
1.1筑爐材料
筑爐材料和同行業其它單位一樣,使用同廠家同型號的石英砂組合料,且筑爐方法一致,但爐齡卻相差比較大,說明筑爐材料、筑爐方法不是導致爐齡短的主要誘因。
1.2烘爐工藝
對烘爐工藝的執行情況全程跟蹤,用無紙記錄儀全程記錄升溫曲線,以便隨時調閱每臺爐烘爐期間任何時刻的溫度狀態,并未發現異常,也未見好轉跡象,說明烘爐工藝不是導致爐齡短的主要誘因。
1.3日常使用維護
在中頻爐使用方面有明顯的異常點,即需要的鐵水出爐溫度高達1520℃(現場實測),且此溫度值僅僅是爐內鐵水上表面所測溫度,爐襯燒結層真實溫度遠不止。據此判斷,導致爐齡異常短的原因應是爐襯燒結層長期超高溫運行,其影響爐襯壽命的原因分析如下:
1.3.1爐襯燒結層石英砂晶型轉變
石英砂具有較復雜的晶型轉變,燒結的目的是使爐襯燒結層石英晶變進行得較為徹底,使燒結層中含有較多的α-方石英成分,α-方石英形成過程如下:
相關實驗資料顯示,燒結層在1200~1400℃之間隨著溫度不斷升高,燒結性能逐漸提高,力學性能不斷加強,耐壓強度大幅度提高;當溫度升高到1500℃時,試樣出現微裂紋,其力學性能開始下降。而在日常實際生產中,鐵水出爐溫度達1520℃,即燒結層實際工作溫度已經超出了α-方石英實驗最高強度的范疇,是在存在微裂紋的狀態下工作,微裂紋極易使鐵水滲入,從而加速了爐襯的劣化。
同時在爐襯材料廠家提供的烘爐工藝要求中,燒結溫度在1570~1600℃,實際鐵水溫度1520℃時(燒結層爐壁溫度必然高于此測量值)已經接近極值,因而對爐襯損壞極大,爐壁脫落頻繁。對于燒結層強度最高點的溫度臨界值,雖然學術實驗資料和石英砂廠商提供的實踐要求數據有些許出入,但實際工作溫度超過或接近極值,導致爐齡壽命較短。
1.3.2磷鐵成分的影響
追根溯源,爐齡短是因為溫度高,溫度高是因為鐵水流動性差,因此對影響鐵水流動性的五大元素(C、Si、Mn、P、S)進行分析,其化驗結果見表2。由表2可知,能提高鐵水流動性的磷元素含量并不低,而能降低流動性的硫元素含量則超出標準4.5倍。
綜上所述,真正影響中頻爐爐襯壽命的原因是由于日常使用中的爐料-循環使用的回爐鐵硫含量太高。
2、提高中頻爐使用壽命的措施
2.1優化磷鐵配方
針對磷鐵成分中硫含量高出標準值4.5倍的問題,借鑒同行業做法,整體置換磷鐵,選用專業鐵合金公司配置標準磷鐵予以置換。經過整體更換磷鐵后,五大元素完全符合工藝標準要求,見表3。鐵水流動性得到很大改善,不但陽極澆鑄后磷鐵環平整、飽滿,外觀質量得到根本性轉變,更重要的是鐵水出爐溫度只需1350℃即可滿足澆鑄需求,爐襯工作溫度大幅下降,爐齡得到保障,中頻爐爐齡平均為57天。
3.2清理回爐鐵
為了使更新的磷鐵成分保持長周期穩定,減少爐渣的產生,降低雜質對爐壁的腐蝕,也為了提高陽極澆鑄質量創造條件,在更新磷鐵后要堅持對回爐鐵進行清理后才能入爐熔煉。因為回爐鐵表面除了附著部分殘極碳粒,還有電解質,這些雜質對爐襯來說都是有害元素,其中碳粒和石英砂在高溫下發生還原反應(SiO2+2C=Si+2CO),而電解質作為堿性物對酸性爐襯同樣具有腐蝕作用,從而破壞爐襯影響爐齡。通過提高磷鐵清理質量,使爐齡在原有基礎上再次延長10~15天,爐次增加30次,見表4。
表4置換新鐵、提高清鐵質量后的爐襯壽命
通過優化磷鐵配方和提高回爐鐵清理質量,不但改善了鐵水流動性,使陽極組裝塊澆鑄合格率提升3%以上,鐵水損耗減少了10%;而且因降低了鐵水出爐溫度,使爐襯平均使用壽命由原13天延長到70天,滿足了生產鐵水充足供應,確保了中頻爐安全平穩運行,節約了大量筑爐料及人工·經測算,按年產20萬t陽極組計,此改進僅合格率提升、筑爐料節約年產直接經濟效益在310萬元以上。